Тимчасовий ремонт насадки блендера philips

Знову ніщебродская темка - дрібний ремонт побутової техніки! )

Був у мене погружной блендер Philips.

Вибирав його з багатьох, щоб якісно був зроблений, щоб штирі у насадок були з металу.

На дотик блендер дуже якісний, важкенько, потужність 650 ват - вистачає з надлишком і ще я думав що насадки будуть міцніше. )

Основна насадка (погружной подрібнювач) і правда виявилася дуже міцною, але ось додаткова в результаті зламалася.

Блендер Philips з насадкою подрібнювачем

Ось ця насадка для подрібнення:

В цій кришці знаходиться редуктор, і він став провертатися.

Без навантаження крутить, а з навантаженням - немає!

Виявляється з металу в ній був тільки шків, а всередині все шестерні пластмасові, і шестерня на шківі лопнула! ((

Внизу на шестерні тріщина

Ну що ж, розбираємо! )

Нижня частина (яка одягається на ніж), а так же сам шків (так як утримує його шестерня тріснула) легко знімаються.

Далі потрібно розібрати сам редуктор.

Немає ніякої різьби, гвинтів або засувок.

Як я розумію, редуктор збирався без клею або засувок, на манер поліпропіленових труб - частини розігрівалися і з'єднувалися.

Тому щоб розібрати насадку, я взяв термопістолет з насадкою-редуктором, виставив 150 ° і став гріти:

Я вважав до 130 по-моєму, і одночасно обертав насадку. Вона рівномірно прогрілася по колу, після чого я зміг її розібрати з невеликим зусиллям, але без найменших ушкоджень.

При складанні зверніть увагу на те, що там є виступ і паз для нього - потрібно щоб вони співпали:

А так же важливо не втратити дві шайбочки, які знаходяться у верхній частині, тримаються на мастилі одна на інший! )

Вона повинна була бути з металу ...

У людей бувало і через 2 місяці ламалася ця насадка, судячи з відгуків.

Для початку я вирішив просто приклеїти шестерню до шківа на епоксидну смолу (двокомпонентний клей).

Знежирюємо шестерню і шків:

Дуже-дуже важливо видалити всю мастило і повністю знежирити поверхні перед склеюванням, інакше клей не зможе склеїти брудні жирні поверхні!

Витираємо все насухо чистою серветкою.

І перед склеюванням головне не забути вставити шків в корпус через ті дві шайбочки, про які я писав раніше! )

Я робив так - трохи епоксидки завдав на шків а шестерню одягав трохи розтиснувши - щоб вона не зішкребла зі шківа клейовий шар.

В результаті шестерня дуже добре села, але тріщину виявилося закрити неможливо - мабуть шестерня з дуже великим натягом була запрессована на шків (можливо тому вона і тріснула, бо, чесно кажучи, на мій погляд, вона хоч і з пластика, але дуже міцна) :

Потім ставимо на шестерню затиск і залишаємо так на 24 години:

Затиск стискає шестерню при приклеюванні

Після потрібно збирати, але так як для склеювання всі деталі були очищені від мастила, потрібно їх знову змастити.

Природно, так як мастило з деталей може мати контакт з їжею, можна використовувати тільки харчові мастила. Я нагугліть тільки якісь силіконові мастила для кави-машин, що мають харчової допуск.

На щастя, ще купа мастила зайвої залишалося на інших частинах:

Я нашкріб її, і цього відмінно вистачило щоб змастити шестерню і трохи сам шків.

Далі - можна було б все це склеїти.

Шестерня швидше за все зламається знову, і доведеться або друкувати нову (я вже зняв розміри), або шукати схожу металеву.

Тому я вирішив просвердлити отвори і поставити гвинти.

У мене знайшлися дуже маленькі гвинти:

Все одно помітно, але зате можна легко розібрати, якщо що! )